滾動軸承的潤滑主要是降低摩擦功耗,降低磨損率,還起到冷卻、防塵、防銹和吸振等作用。良好的設(shè)備潤滑是為了保證設(shè)備的正常運(yùn)行。有效措施,減少設(shè)備磨損,防止設(shè)備事故,降低功耗,延長維修周期和使用壽命。
這種水泵滾動軸承潤滑采用30 # (冬季) 或40 # (夏季) 機(jī)械潤滑油潤滑。由于設(shè)計原因,動密封泄漏非常嚴(yán)重,不僅造成大量的油污和軸承燒壞,而且污染環(huán)境,不利于設(shè)備的安全運(yùn)行和文明生產(chǎn)。在幾年的工作中,為了解決這個問題,水泵做了許多小改動。
原來的軸承箱密封是用毛氈密封的。泄漏非常嚴(yán)重。每個泵的油耗約為300千克/a,這導(dǎo)致大量的機(jī)油浪費(fèi)和地面上的厚油層。
(1) 加工軸承箱的內(nèi)外端蓋,出一個 Φ65mm,1 2毫米深圓孔,適合放置45毫米 × 60毫米 × 1 2毫米骨架油封。
水泵改造后,設(shè)備運(yùn)行正常,振動位移約為0.04毫米,軸承外實測溫度約為50 ℃,每臺泵的年耗油量僅為50千克左右。保持泵房的清潔衛(wèi)生,杜絕因缺油而引起的軸承和軸損壞事故的發(fā)生,使設(shè)備運(yùn)行良好。
為了減少泄漏,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu),提出了將軸承箱端蓋內(nèi)孔加工成 Φ65mm通孔的改造方案。將單層骨架油封改為雙層骨架油封:
泵的試運(yùn)行表明,這種方法在短期內(nèi)對防止漏油非常有效。但是,連續(xù)運(yùn)行6個月后,由于骨架油封的磨損,泄漏會增加。
在實際工作中,由于骨架油封壽命短,因此需要經(jīng)常更換。更換骨架油封時,設(shè)備需要完全拆卸。一方面,增加了工人的勞動強(qiáng)度。另一方面,在設(shè)備的拆卸和維護(hù)過程中,有時會導(dǎo)致葉輪,軸承和其他零件。損壞不符合設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理的要求,但如果不更換油封,會造成泄漏,不利在密封中,它也直接影響軸承的壽命??傊瑢嵺`證明,骨架油封并不能完全解決這種結(jié)構(gòu)軸承箱的漏油問題。
目前,還沒有廉價且無泄漏的密封裝置。有些具有良好的密封效果,但價格昂貴且在經(jīng)濟(jì)上不可行。經(jīng)過對水泵的調(diào)查研究,決定進(jìn)行大膽的試驗 -- 用潤滑脂代替潤滑油進(jìn)行潤滑。
考慮到泵軸功率僅為18.5kw,流量僅為200立方米/h; 泵轉(zhuǎn)速為1450r /min,線速度為3.4 m/s。從以上兩點(diǎn)來看,用潤滑脂潤滑是可行的。
(3) 用注油槍將鋰基潤滑脂從注油孔注滿軸承箱,將潤滑脂加入到潤滑脂中并從兩個端蓋和放油孔中擠出,視為滿,并擰緊軸承端蓋和排油孔導(dǎo)線塞。用手轉(zhuǎn)動,使油脂均勻地分布在盒子里。
潤滑脂油質(zhì)良好,無變化,水泵運(yùn)行正常。從溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)和振動監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,用潤滑脂代替潤滑油是可行的,可以在同類型泵上推廣使用。
潤滑脂不易泄漏,有利于水泵軸承的潤滑,保證了水泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行,大大減少了加油量和加油次數(shù)。不僅節(jié)約了石油,還降低了工人的勞動強(qiáng)度。具體來說:
(1) 節(jié)約石油成本。使用潤滑脂的每個水泵的消耗量為9千克/a,成本為63元/a。然而,骨架油封完好時,油耗為4千克/月,成本為200元/年。每臺泵可節(jié)省137元/臺,大大降低了潤滑成本。
(2) 降低維護(hù)成本。骨架油封的平均壽命為4個月。為了更換骨架油封,每年需要拆卸和大修3次左右,并更換為鋰基潤滑脂潤滑,以降低人工成本。材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)用,并避免在維修過程中損壞設(shè)備部件。
(3) 延長了設(shè)備的運(yùn)行周期。來自振動。溫度等方面的監(jiān)測,使用油脂密封性能好,軸承運(yùn)轉(zhuǎn)良好,延長了軸承的使用壽命。
標(biāo)簽: 離心泵單級離心泵單吸離心泵文章: 離心泵泵壓驟降的原因及措施
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